执勤战备检查情况登记表
类别 | 出动及人员着装 |
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单位名称 | XXXXXXX | 检查结论 | |||||||
检查日期 | 2017 年7 月25 日 | 检查人 | 龙秋 |
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出动用时 | 用时从发布出动信号到首车完全驶离车库用时 40 秒 | 合 格□不合格 | |||||||
在位情况 | 应在位人数 31 人;实际在位人数 25 人,在位率 83 % □公差勤务 0 人□休假 6 人□培训学习 0 人□其他 0 人 | 合 格□不合格 | |||||||
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个人 |
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防护装备佩戴 |
| 合 格□不合格 | |||||||
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其他装备 |
| 合 格□不合格 | |||||||
标识佩戴 |
| □合 格不合格 | |||||||
组织程序 |
| 合 格□不合格 | |||||||
车辆装备性能状态静态检查 | 检查结论 | ||
车辆外观检查 | 车辆外观整洁无损坏(无掉漆、变形、部件完整) | 合 格□不合格 | |
| 轮 胎 | 轮胎符合使用标准,胎压正常,各部件紧固 □存在问题 |
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| 仪 表 | 仪表盘指针和读数显示正常,无报警标识 □存在问题 |
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| 蓄电池 | 外观清洁,每次启动后间隔5s,连续3 次能正常启动□存在问题 |
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车 | 燃 油 | 燃油存量不低于2/3 | 合 格□不合格 |
检 | 机 油 | □机油存量在机油尺刻度线上下限之间 |
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| 冷却液雨 刮 | 冷却液量和雨刮水均在液罐Max 和Min 标志线之间 雨刮器工作正常 |
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| 制 动气 压 | 汽车制动(气压)启动汽车30s 内:气压≧6.0≦8.0(10.0kpa)□存在问题 |
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个 | 头盔 | 帽壳表面标识完整,外观无存污渍、缺损、开裂、变形等情况 面罩表面无明显擦伤或烧蚀痕迹,反射涂层及透光率较好 | 合 格□不合格 |
备 | 灭火防护服 | 有强制性检验合格标志 | 合 格□不合格 |
车辆装备性能状态静态检查 | 检查结论 | ||
| 消防手套 | 有永久性标签 | 合 格□不合格 |
| 灭火防护靴 | 靴面无老化起皱,破损等缺陷 | 合 格□不合格 |
个 | 正压式空气呼吸器 | 气瓶上标识基本参数 | 合 格□不合格 |
装 | 佩戴式防爆照明灯 | 外表无破损、涂覆层剥落.起泡现象 电量充足、开关灵敏、各功能正常使用□存在问题 | 合 格□不合格 |
| 呼救器方位灯 | 外观结构完整,壳体无裂纹 | 合 格□不合格 |
| 消防 | 绳索表层无断丝、切口、烧蚀、腐蚀、损伤等现象,整绳粗细均匀、结构一致 | 合 格□不合格 |
| 安全钩 | 无缺损及伤痕深度大于1mm 的碰伤、划痕 金属件表面无棱角、毛刺、裂纹 | 合 格□不合格 |
车辆装备性能状态静态检查 | 检查结论 | ||
| 水、水带、水炮 | 水、水炮数量充足,部件完整,功能正常 水带接口完好,无划伤、断线、破损,水带衬里(或覆盖层)的厚度应均匀,表面干燥 | 合 格□不合格 |
| 机动泵 | 常温起动性能良好 | 合 格□不合格 |
随 | 消防梯 | 侧板和梯蹬牢固,无松动、裂缝、断裂或变形等情况 | 合 格□不合格 |
| 液压破拆器材 | 工具表面防腐层完好,无锈蚀,部件齐全(荷马特液压破拆工具紧急释压装置完整) | 合 格□不合格 |
车辆装备性能状态静态检查 | 检查结论 | ||
| 救生 | 金属件外表面干净无破损,无锈蚀 | 合 格□不合格 |
| 消防 | 充气充分展开后,外表面平整,无明显磨损,各接缝处无脱线或脱胶等异常现象 | 合 格□不合格 |
随 | 移动照明灯组 | 灯组及发电机组各部件结构牢固、完整好用 灯组举升、下降运行平稳 | 合 格□不合格 |
| 无齿锯 | 启动拉绳工作正常,拉出后恢复到位,绳索表层无断丝、切口等情况 锯片固定到位、标识清晰,无龟裂、缺口情况 | 合 格□不合格 |
| 机动链锯 | 启动拉绳工作正常,拉出后恢复到位,绳索表层无断丝、切口等情况 皮带松紧适中,松紧标识位于正中位置 | 合 格□不合格 |
车辆装备实操测试 | 检查结论 | |||||||
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个人防护装备佩戴及现场安全管控到位 | 合 格□不合格 | ||||||
器 |
个人防护装备佩戴及现场安全管控到位 | 合 格□不合格 | ||||||
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个人防护装备佩戴及现场安全管控到位 | 合 格□不合格 | ||||||
| 水 | 罐体 | 罐体无变形无泄漏,罐体内防荡板完整无破损□存在问题 | 合 格□不合格 | ||||
| 罐消防 | 水炮 | 在平坦场地、顺风、仰角30°的情况下,射程符合设计要求;水炮旋转、俯仰锁止装置完好,无啃齿和滑齿现象;阀门完整好用 | 合 格□不合格 | ||||
普通罐 | 水罐泡 | 泡沫性能 | 消防炮喷射的泡沫落地后能堆积起来;光滑立面缓慢流淌;泡沫比例混合器工作正常、泡沫无变质 | 合 格□不合格 | ||||
类消防车 | 沫消防车 | 消防泵 | 最大真空度≥75kPa;1min 真空降落值≥2.6kPa;引水时间符合标准(30型≦35s;40 型≦40s;60 型≦50s) | 合 格□不合格 | ||||
| 人员操作 | 操作人员个人防护装备是否到位 □是/ □否驾驶员供液时是否熟练、压力控制是否得当 □是/ □否检查出泡沫时,比例混合器是否调节正确,泡沫是否正常发泡,喷射后是否清洗泡沫管线 □是/ □否给定不同炮数量、射流形式和供液距离,班指挥员能否正确组织应对,班战斗员能否正确协调配合 □是/ □否各项操作是否满足安全规程 □是/ □否存在问题 | 合 格□不合格 | |||||
车辆装备实操测试 | 检查结论 | |||
| 吊臂 | 吊臂伸缩、回转、起升、下降过程中平稳、准确□存在问题 | 合 格□不合格 | |
抢险救援消防车 | 绞盘 | 绞盘受力牵引过程中无变形、损坏,工作平稳、无冲击□存在问题 | 合 格□不合格 | |
| 车载发电机及照明灯 | 散热良好,运行稳定,工作正常,防雷接地部件完整□存在问题 | 合 格□不合格 | |
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| 稳定性 | 完全展开正常范围内操作时无报警 | 合 格□不合格 |
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| 上下车 互锁 | 上下车互锁表示当下车的支腿没有展开并调平之前,上车的臂架无法动作;上车臂架未收回并放到托架内前,下车的支腿无法收回 | 合 格□不合格 |
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| 软腿 报警 | 出现软腿情况时有声光报警并行动;危险方向行动□软腿报警故障 | 合 格□不合格 |
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| 超载 报警 | 超载时有声光报警 | 合 格□不合格 |
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| 臂架和工作斗 | 工作斗在碰到障碍物前应自动停止运动,并能自动调平□防碰撞及自动调平功能故障 | 合 格□不合格 |
特种车 | 举高消 | 臂架运行平稳 | 臂架运行平稳,无爬行、抖动和液压系统漏油等现象□存在问题 | 合 格□不合格 |
辆 | 防车 | 液压锁功能 | 回缩距离(小)30min≤1mm | 合 格□不合格 |
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| 安全标识 | 所有控制手柄、开关、指示灯的近旁都有腐蚀形成的金属板中文标识或国际通用符号标识;任意急停开关工作时车辆行动受 | 合 格□不合格 |
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| 应急 | 能发动且液压工作正常;驾驶员上装手动应急回收操作;驾驶员在无任何动力情况下将臂架回收的操作能力 | 合 格□不合格 |
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| 人员操作 | 驾驶员是否按照车辆操作使用规程正确操作 是/ □否检查驾驶员技能是否熟练,能否顺利完成停靠、举升、回转、调整、等科目 是/ □否各项操作是否满足安全规程 是/ □否存在问题 | 合 格□不合格 |
台账资料查阅及应知应会抽问 | 检查结论 | ||||||
日常战备教育 | 开展经常性战备教育,凡在补兵退伍、重大节日、重要活动、敏感时段等级战备期间,对进行有针对性的战备教育 | 合 格□不合格 | |||||
日常战备检查 | 严格落实请示报告、战备检查、信息报送等制度,每日开展战备检查,检查检录详实 | 合 格□不合格 | |||||
应知应会手册编制 | 应知应会手册按照规定编写规范 | 合 格□不合格 | |||||
研训议训情况 | 每周研判执勤训练工作,训练形势分析透彻,制定月训练计划、周训练安排, 抓好上级下达训练任务的落实。 训练形式分析深刻深入,整改意见可行。 □存在问题 | 合 格□不合格 | |||||
数字化预案 | 数字化预案按照《灭火救援数字化预案工作实施细则(试行)》编制规范□预案随首车配备
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熟悉演练 | 每周开展不少于2 次的辖区情况熟悉,辖区情况熟悉到位、记录详实□存在问题 | □合 格不合格 | |||||
周测试 | 建立周测试、月考核制度,建立健全官兵训练考核档案,年度训练科目及等级达标考核工作落实到位 | 合 格□不合格 | |||||
岗位1 | 岗位 □指挥员班长□驾驶员□安全员□战斗员□通讯员□其他
□存在问题 | 合 格□不合格 | |||||
岗位2 | 岗位 □指挥员□班长驾驶员□安全员□战斗员□通讯员□其他
□存在问题 | 合 格□不合格 | |||||
岗位3 | 岗位 □指挥员□班长□驾驶员安全员□战斗员□通讯员□其他 | 合 格□不合格 | |||||
备注: | |||||||
执勤备战秩序检查整改意见书
XXXXXX (单位): 预案未跟车 | |||
检 查 人 | XXX | 单位负责人 | XXX |
整改期限 | 2017 年7 月28 日 | ||
此表一式两份,一份由检查人带回存档,一份交由被检查单位存档