地铁运营线路隧道上浮整治技术探讨及应用
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— 建设 AN J[U研究 i=_=);}; v 1 V ine,!x a曩 囊i ; a0 shan( z e !sh ; i荔0 ; 雏 ( 地铁运营线路隧道 上浮整治技术探讨及应用 ■叶森立 在城市轨道交通的建设中,大量采用盾构法进行施 工,而盾构机掘进轮廓大于结构尺寸,因此两者之间必然 存在一些空隙,施工中通常采用注浆方式对该空隙进行填 充,而由于施工控制的不到位和注浆浆液的收缩凝固,往 年2月4日监测数据显示,管片上浮段位于榴下区间左 线ZDK5+741.9~ZDK5+886.9段,最大累计上浮已达 3Omm。 2.隧道结构上浮的原因分析 榴下区间长约2.86公里,盾构隧道基本处于<7—3> 往在硬岩段自然拱的作用下形成拱部空隙。在运营期间通 过列车的反复振动后,部分管片原有约束受到破坏,应力 中风化砂岩地段,当盾构从下桥站始发掘进约2.6公里到 达上浮区段后,因盾构止浆板被长距离磨损,导致管片背 后同步注浆的浆液流失,而二次注浆不密实,导致盾构管 片与隧道顶部岩体之间存在空隙;地铁运营后隧道管片在 列车反复振动作用下与管片底部注浆体的粘结力失效,加 之地下水恢复,水位上升,导致隧道在地下水浮力作用下 产生上浮。 重新分布,管片形成上浮。本文以东莞2号线的经验,总 结提出了地铁运营线路隧道上浮整治技术,取得了良好效 果,保障了隧道稳定和运营安全。 一、工程概况 东莞轨道交通2号线榴花公园站一下桥站区间 采用盾构法施工,区间线路沿莞龙路敷设,左线 ZDK5+502.598~ZDK8+371.846,全长为2857.121m, 右线YD K5+502.598~YDK8+3 70.000,全长为 2865.532mi线路纵断面为V形坡,最大坡度为20%。,线 路埋深16.1m~34.6m,隧道于201 2年1 2月自下桥站始 发,201 3年1 2月贯通于榴花公园站。 二、隧道上浮整治施工组织与技术 1.注浆方式的论证与选择 注浆方式可以采用地表和洞内两种注浆方案。由于 2号线已经全线开通试运营,洞内注浆方案存在作业时间 短、施工效率低的问题;而地面袖阀管注浆方案虽然作业 条件较好,但施工精准度对施工工艺控制水平要求极高, 地面注浆钻孔也很难精准到达管片和围岩之间的填充层, 风险较大。经过多次技术论证,我们最终选择采用洞内注 浆方案。 2.注浆的高效组织与管理 由于2号线已经全线开通试运营,洞内注浆方案实施 2号线全线于201 5年1 1月开通试运行,并于201 6年5 月27日正式开通试运营。 1.隧道上浮情况 201 6年1 1月1 2目,运营监测单位在榴下区间左线 监测工作中发现K5+786.9附近有管片崩角情况:并且 ZDK5+751.9、ZDK5+786.9和ZDK5+886.9处监测点位均 出现上升情况,且上升量已超报警值5mm。 随后监测单位对报警段管片进行了加密监测,201 7 的高效组织就成为了工作的关键。本次注浆采用运营工程 车作为注浆材料、设备的运输车并作为注浆作业平台,大 技术应用 大提高了工作效率。 3.注浆实施方案 (1)注浆材料的选择 本次注浆主要目的是控制隧道变形趋势,防止管片 沉降超出可控范围,并尽量恢复管片姿态至设计值,同时 还要考虑第二天列车运营对注浆体的影响。故注浆材料的 胶凝时间要短,优先选择注入双液浆,浆液在短时间内达 到一定强度,置换管片壁后松散砂土及动水,待管片稳固 后,再补充单液浆,填充壁后剩余空隙,长效牢固管片。 (2)注浆的顺序和孔位的选择 ④泄压孑L的选择 注浆过程中,隧道内泄压孔应设在管片3、9点位, 控制隧道壁后液面不超过3、9点位,由于3点位处存在管 线,为避开既有管线,泄压孔设在管片5、9点位,注浆 前应先对卸压孑L进行控制性限量放水泄压。 考虑到隧道注浆顺序从下游至上游,泄压孔开设在注 浆环上游,并与注浆环间隔3环以上,保证注浆环附近浆 液流入静水中,以减小浆液离析度,增加浆液在隧道壁后 的填充密实度。 ②注浆孑L的选择 每环的注浆孔优先选取1、1 1点位对称注入,特殊情 况可选用5、9点位(泄压孔)。注浆时,管片左右两侧 孔位对称同步注入,通过两台注浆机的注浆压力、监测实 浆压力达No.25 Mpa B,-t,暂时停止注浆,稍后再进行注 浆,若压力不减小,增大至O.3Mpa,则停止该孔注浆, 移至下一循环。 三、整治效果评价 1.监测数据分析 该区段隧道结构于201 6年底发现存在上浮趋势, 2017年3月29日开始进行放水泄压、注入双液浆,201 7 年5月1日完成双液浆注浆工作,于2017年5月3日开始进 行单液浆补充注浆,201 7年5月1 3日完成单液浆补充注浆 (即完成全部注浆作业)。 通过监测数据发现,道床沉降监测点在进行控制性 放水泄压2天后,管片逐渐回落到接近设计位置(上浮约 5mm);在注浆阶段,管片未发生明显变形,整个过程 比较平稳:注浆后1个月份内,管片变形微小,处于稳定 收敛状态。证明该注浆方案和实施过程方法得当,取得了 良好效果。 2.现场实体检查 为进一步判断管片背后空隙的是否填充饱满,我们在 注浆区域范围内(非注浆环)打穿部分1点位、1 1点位及 12点位吊装孔进行了检查,发现其管片背后已被浆液填 充饱满,也再次验证了注浆取得了预期效果。 四、结语 在运营期间的线路隧道内进行注浆,不同于一般的结 构注浆,主要有以下重难点: 时反馈的信息来维持壁后两侧压力平稳,浆液均匀上升。 注浆过程中,严格控制注浆压力,待泄压孔流出浓浆为 止。 ⑧流水作业 本次注浆施工采取三组队伍分工作业,~组队伍为注 浆队伍,负责注浆施工 另~组队伍为打孔队伍,负责拆 1.注浆作业时间短、且不可控,需要向运营单位 进行请点作业,单天作业时间一般不超过3小时(O: 00~03 00,包括准备时间),这就要求施工组织要高 效。 卸前一天注浆留下的注浆头,清理干净,并提前打开次日 需要注浆的孔位,对接清理干净的注浆头,适度关闭阀门 (有放水);第三组队伍为杂工队伍,负责维持施工 期间的环境,完工后清理现场,做到工完料清场地清。 4.注浆参数的控制与终止注浆标准 (1)注浆配比选择 为使得注浆体尽快发挥作用,结合施工可注性,注浆 水泥选择P.042.5R水泥,经试验确定,采用配合比一双液 浆水灰比=水泥浆(V):水玻璃(V)=1:0.5,波美度 =2.注浆的技术要求高。一是要保证注入材料不能导致 隧道进一步上浮;二是要保证注入材料凝固时间较快,不 至于受到运营列车的振动破坏;三是还要考虑注浆材料的 耐久性。这就要求选择合适的注浆材料和注浆、泄压孔位 等。 3.监测、防护工作必不可少。由于线路已经投入运 营,注浆作业必须保证不导致结构的变形波动不超过允许 范围,并应对隧道内既有的构筑物做好保护措施。 综上所述,地铁运营线路的隧道整治作业是一项严谨 细致的系统性工作,加强与运营部门的沟通、选择合适的 整治注浆方案是保障整治工作顺利、高效实施的关键。 (作者单位:东莞市轨道交通有限公司) 30Be’,浆液凝固时间20s左右。单液浆水灰比=1:1.2。 (2)注浆压力 注浆压力是注浆施工主要的控制指标,二次补充注浆 主要考虑覆土厚度及管片的最大承受力,根据计算二次 补充注浆压力为O.2O~O.4MPa且注浆压力不能使管片 出现破损及错台。本工程二次注浆,注浆压力不得大于 0.3Mpa,优先选择0.25Mpa,注浆流量控制在5~30L/ min间。 I3)终止注浆标准 当浆液从注浆检查孔流出时,封堵该检查孔,当注