SIPOS执行机构应用中故障分析及处理
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SIPOS执行机构应用中故障分析及处理 李珂,寇江涛,雷欣涛,田翠峰 467312) (中电投平顶山发电分公司,河南平顶山POS 5 FLASH系列执行机构在1 030MW火电机组中的应用为例,简要介绍其结构组成,阐述其一般故 [摘要] 以SI障、控制单元故障及机械传动单元故障的故障现象、分析、处理及预防措施,并阐明了控制单元、减速箱的 在线及离线处理方法及注意事项,有一定的推广意义。 关键词 SIPOS 5 FLASH卡涩电源板减速箱齿轮箱 0引言 某发电公司一期2×1 030MW超超临界大型火电机组 于2010年12月投运,采用东方锅炉厂[ ̄3000/26.15一II1 型超超临界参数变压直流锅炉,大量采用SIPOS 5 FLASH专业型作为电动调节机构。在基建期,经资金节 约优化安装后,部分执行器底座直接焊装在风、烟道本体 上,安装环境复杂。投产后,现场中应用的机构由于生产 环境恶劣、动作频率高、机械负载特性改变、使用时间长 等原因出现各类问题。为此,该公司先后对问题突出的执 行机构进行了集中整治,大幅降低了执行器故障率,取得 了良好效果。 1一般故障及处理方法 SIPOS 5 FLASH电动执行机构的智能化控制单元由2 块标准的电路板组成,即带变频器的电源板和带微处理器 的控制板,具有强大的故障自诊断功能,可发出各种报警 和故障信息,方便用户及时快速地发现和处理故障。一般 出现的故障有runtime error、block in move、inverter fault 等。 (1)故障信息:block in move,运行中卡涩故障。 处理方法:就地操作判断阀门是否机械卡涩;必要时 可适当提高设定的开关力矩限值或降低电机转速,但力矩 限值不可设置过大。在设计时,执行器、减速箱、挡板或 阀门三者要求的力矩是相匹配的,在人为更改力矩时要慎 重考虑,过大的力矩可能会造成电机、齿轮、减速机等机 械传动装置的磨损和机械劳损。 (2)故障信息:inverter fault,控制板和变频器之间的 通信故障。 处理方法:更换电源板,一般可恢复正常;若故障仍 无法消除,则更换整个控制单元,更换过程中,应采取防 静电措施。控制单元的更换分为离线更换和在线更换两 种。如不处于生产运行过程中,或者短时间的全行程动作 不影响运行工况和实际参数时,可采用离线更换,更换后 收稿日期:2015—03—29 作者简介:李珂(1987一),从事火电厂热控设备的管理和维护工作。 需设置关断方式、开关力矩限值等参数,并按操作步骤设 定行程末端位置。否则,须采用在线更换,即首先使用专 用调试软件COM-SIPOS连接PC机与控制板的RS-232串 行通信接口进行通信,读出控制单元的配置参数并保存, 更换后使用调试软件将保存的原配置参数写入新的控制单 元即可(须保证在读、写程序过程中机构实际位置不变, 必要时需固定机构输出连杆)。如此,就可实现更换控制 单元过程中保持机构阀位不变,不会大幅影响工况,且无 需单独设置各类参数。 (3)故障信息:电源板块故障。 处理方法:查看Observing菜单中d.C link-voltage参 数(直流母线电压)显示为OV,严重偏离参考值(220V供 电时为300V ̄380V供电时为500V),此时更换电源板块 即可。该发电分公司在投产初期曾大量更换电源板,其原 因为损坏的多数机构安装位置过于接近锅炉炉膛,且保温 隔热层效果不佳,影响了电子板路的可靠性和稳定性。现 已加厚了保温层,有效降低环境温度,并定期对机构外壳 进行清灰,目前电源板故障率已大幅下降。 2特殊故障及处理方法 特殊故障如runtime error、block in move等故障信息 经常性重复交叉出现,更换电子板块也无明显好转,一段 时间后故障频次越来越高,且不易复位。此时,不仅需考 虑控制单元故障,还要考虑机械传动部件可能发生的故 障,如控制电机、齿轮单元、减速箱故障等。 2.1控制电机故障 以#1机组过热器A侧二级减温水调节门为例,该机 构为带推进装置的直行程调节型执行机构,控制电机为三 相异步电机。 2.1.1故障现象 (1)故障初期,机构动作至某一段行程时,经常发出 block in move、runtime error等故障信息。使用手轮摇 动,未有明显机械卡涩感,使用菜单复位后,即恢复正 常。 电工技术I 2015I 9期I65 对该机构减速箱进行了换型,型号仍为GF160.3,但 由原输出力矩8 000N类型更换为12 500N类型。 预防措施:使用过程中,应保证减速箱密封性,防止 外界灰尘等污染润滑油质,并防止润滑油泄漏;同时,尽 量将阀门与热源隔离,并定期清理积灰防止影响机构散 热,防止因机构过热导致机械部件异常和润滑油变质,以 延长机构使用寿命。 _ 图3断裂的卡簧 2.3齿轮箱与减速箱连接处卡簧折断 以#1机组过热烟气调节挡板3为例,该机构为角行 程执行机构。 2.3.1故障现象 2.3.3原因分析及巩固预防措施 经分析,故障原因为在之前的工作过程中,将机构的 开关力矩限幅设置过大,使联动部分受力过强导致卡簧折 断。出现此类故障的机构均为过热、再热烟气挡板执行机 构。在停炉后进入炉膛检查,发现挡板积灰现象十分严 (1)执行机构阀位反馈跟随指令而平稳改变,但减速 箱输出轴不动作,就地阀门实际不动作,造成阀门“虚假 动作”的现象。 重,原有执行器减速箱的选型并不能满足实际运行需要。 考虑到更换大型号减速机可能会拉坏烟气挡板轴承等部 件,拟在机组大修时技改为一个烟气挡板断开由两个执行 (2)被调对象随着阀门开度变化无明显改变,导致无 法调节被控对象参数。 器分别带动,以降低单台执行机构本身的承受力矩。 2.3.2故障处理 (1)齿轮单元及反馈单元动作正常,但减速箱输出轴 及阀门连杆不动作。判断为减速箱内蜗轮、蜗杆故障,或 齿轮箱与减速箱输入轴之间联动部件故障。 (2)固定连杆,保持就地阀门位置,松开齿轮箱与减 速箱之间的连接固定螺丝;检查减速箱输入轴连接部分, 如蜗杆出现“串动”现象,基本可确认为固定卡簧断开 (如图3所示),此时利用直型卡簧钳更换即可。 (上接第41页) 3结束语 综上所述,SIPOS 5 FLASH电动执行机构有其独特 的优点,广泛应用于生产现场。而其故障现象也多种多 样,且各部件的损坏往往会相互影响,处理过程中需结合 故障提示和故障现象综合分析,从而找出合理的解决途 径。 (编辑 曼 宁) 控制系统根据油泵、风扇电源空开结点串联判定“冷却器 故障”,这就必须要油泵、风扇电源空开同时全部跳开才 能判定冷却器故障,启动备用冷却器。若油泵或风扇电源 空开单独跳开,则不会判定“冷却器故障”,也不会启动 备用冷却器。由于油泵和风扇对强油风冷变压器散热效果 非常重要,缺一不可,因此这将成为变压器运行的严重安 全隐患。 4结束语 q31.2 Q32.4 Q31.3 Q32 7 Q32.8 Q32.9 近年来,由PLC系统控制的强迫油循环冷却变压器 Q32.5 Q32.6 已出现多起跳闸事故,究其原因多是运维人员不熟悉控制 回路误操作引起,而PLC控制冷却器系统都大同小异, PLc输入信号l lP 输入信号l lPLC输入信号l lPLC输人信号 因此本文的分析改进具有普遍适用性。通过回路改进切实 地解决了强迫油循环风冷变压器冷却器全停跳闸回路和 组冷却器故障l13组冷却器故障I14组冷却器故障ll5组冷却器故障 图5冷却器信号回路图(局部) PLC控制回路存在的问题,有利于消除安全隐患,保障设 备、电网的安全稳定运行。 3.2回路改进 如图6所示,将每组冷却器油泵、风扇电源空开结点 串联改为并联接入PLC输入端,作为判断冷却器故障的 依据,可很好地解决油泵或风扇故障冷却系统都失去散热 参考文献 [1]DL/T 572—1995电力变压器运行规程[s3 [2]文峰.电气二次接线识图EM].北京:中国电力出版社,2000 (编辑杨小波) 功能同时又不能启动备用冷却器的隐患。 电工技术I 2015 J 9期I67